龍門刨床常用來加工大型工件的各種平面、斜面和槽,特別適宜于加工大型的、狹長的機械零件如機床的床身、導(dǎo)軌等,但對于中小型件、非連續(xù)面、端面如箱體等等,其加工效率就顯得較低。目前我國六十到八十年代生產(chǎn)的各種龍門刨床數(shù)量相當(dāng)巨大,在各機械加工廠占有較大比例,且能耗大、效率低,設(shè)備陳舊。同時,隨著近年來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,各種中小型、非連續(xù)的加工零件也越來越多,單靠刨削加工已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)生產(chǎn)快速發(fā)展的需要。如何讓這些當(dāng)年價格不匪的老設(shè)備重新煥發(fā)生機,既能適應(yīng)各種加工要求,又能節(jié)能降耗、有效提高加工效率呢?那就是經(jīng)過機械、電氣的綜合技術(shù)改造,將單一的龍門刨床改為刨、銑兩用機床。
在連續(xù)5年20多臺龍門刨床改刨銑床的改造實踐中,我們成功探索和總結(jié)出一套切實
可行的改造方法,每年單臺綜合效益達(dá)5.6萬元以上,提高工作效率5倍以上。以下是為
山西候馬某軍工廠B2016A×6米龍門刨床的一個改造實例。
一、銑頭的選擇和安裝:
選擇銑頭時,除能夠滿足加工要求,操作方便,安全可靠以及外觀方面的要求外,應(yīng)特別考慮到橫梁的剛性,如果銑頭較重而橫梁承載能力較小,會出現(xiàn)銑頭發(fā)抖而影響工件的加工精度和表面光潔度。與龍門銑相比,B2016A的橫梁截面要小很多,也不宜選擇較大較重的銑頭。經(jīng)過精選,我們在左垂刀架位置和左側(cè)刀架位置各配置了一款性價比很高的龍門銑專用銑頭,手柄調(diào)速,重量僅350KG,主軸電機7.5KW,滿足一般銑削加工要求,最大可安裝加工直徑300mm的銑刀盤,套筒行程140mm,80-500mm/min共八種主軸速度,7:24的通用標(biāo)準(zhǔn)錐孔錐度,具可換性。安裝時,由于刀架溜板比銑頭安裝面小,我們增加了一塊30mm厚的過渡連接板,打沉孔與溜板聯(lián)接并定位,銑頭初裝好后,百分表打主軸旋轉(zhuǎn),用調(diào)整塊調(diào)整銑頭與工作臺的垂直度,聯(lián)接上緊后,垂直度誤差不大于0.01/300mm,則工作臺全寬誤差不大于0. 05mm,滿足一般加工精度要求,打定位銷定位。
在各種改造中,曾有用戶有角度旋轉(zhuǎn)要求,即銑頭可扳動±45°,實現(xiàn)的方法是,在過渡板上鏜一孔,用原溜板上的法蘭臺階定位旋轉(zhuǎn),在過渡板及溜板上部安裝一套蝸桿配扇形蝸輪的傳動機構(gòu),過渡板上有角度刻度線,并在需要的角度位置(如30°或45°)打定位孔。角度調(diào)整時,松開銑頭固定螺絲,將拔插式的錐形定位銷從0°定位孔拔出,扳動銑頭到刻度指示的角度位置時,插入到該角度定位孔并鎖緊即可。
二、工作臺低速改造
工作臺低速改造的方式很多,例如將原刨床減速箱更換為刨銑兩用減速箱,或在主電機前端聯(lián)軸器處加鏈輪或帶輪,用一套減速機構(gòu)拖動等方法。前者成本較高,后者若用鏈輪傳動則刨銑轉(zhuǎn)換不便,用皮帶傳動則力量不穩(wěn)。實際改造中,我們采取在主電機尾端引出一根軸,增加拖動機構(gòu),并用牙嵌式電磁離合器來進(jìn)行結(jié)合和分離主電機與拖動機構(gòu),來實現(xiàn)刨、銑的轉(zhuǎn)換。60KW直流電機啟動時,電磁離合器分離,工作臺處于刨速度;變頻電機啟動時,電磁離合器結(jié)合,工作臺處于銑削工作速度,主電機僅作為一個傳動過渡軸使用,如下圖一。
圖一
圖一中,延長軸與尾部電機軸過渡配合安裝,并用2-φ16直銷加2-M12螺釘聯(lián)接鎖緊,在低速、小沖擊的銑削時,2-φ16直銷及2-M12螺釘完全可以承受拉動工作臺所需的剪切力。延長軸鎖緊后,其圓跳動不大于0.02mm。由于很多主電機使用年限較長,部分電機會有軸向2-5mm竄動,為此,我們選用能自動消除軸向竄動的內(nèi)外齒聯(lián)軸器,外齒固定于延長軸上,內(nèi)齒在減速機軸上用軸承將軸向牢牢定位,保證在刨工作時不會使離合器意外結(jié)合。
拖動用的變頻電機50Hz時轉(zhuǎn)速1000r/min,經(jīng)1:121的減速后,工作臺最高速度為80/121=0.661 m/min, 因變頻電機采用矢量變頻器控制,調(diào)速范圍可達(dá)1:20,則工作臺的可調(diào)速度范圍為0.03-0.66 m/min(高檔)和0.015-0.033 m/min(低檔),即工作臺銑削進(jìn)給速度范圍為0.015-0.66 m/min,完全滿足各種銑削速度要求。
2.2KW變頻電機的額定輸出力矩為9550×2.2/1000=21N.M,經(jīng)1:121的減速機后力矩為 21×121×75%=1905N.M(傳動效率按 75%),是原 60KW 直流電機輸出力矩 9550×60/1000=573N.M的3.3倍, 因此,即使在變頻電機處于低頻而使輸出力矩有所衰減的情況
下也能保證有足夠的拉力拖動工作臺運動。
三、立銑頭的橫銑功能改造
立銑的橫向銑削改造,如下圖二
圖二
圖二中,控制左溜板的下光杠要與橫梁右端的傳動機構(gòu)脫開,手柄固定。減速機輸入帶伸出軸,便于手動調(diào)整。
2.2KW變頻電機50Hz時的轉(zhuǎn)速為1000r/min,通過1:30的蝸輪減速機減速后,下光杠轉(zhuǎn)速1000/30=33 r/min,絲桿導(dǎo)程8×2=16mm,則橫銑最快移動速度為33×16=533 mm/min,變頻電機變速調(diào)節(jié)范圍1:20,那么,橫銑可調(diào)速度為27-533 mm/min,滿足橫向銑削速度要求。
因為橫銑和工作臺進(jìn)給不會同時進(jìn)行,橫銑用變頻電機與主拖動用變頻電機同為6級2.2KW電機,因此,兩個變頻電機我們采用了同一個安川CIMR-G7A47P5矢量變頻器來控制,只在懸掛按鈕站上增加一個工作臺與橫銑的選擇開關(guān),這樣就節(jié)省了一定的改造
成本。
四、電氣的綜合改造
為達(dá)到和實現(xiàn)節(jié)能、可靠、減少故障、提高效率的目的,電氣部分除增加變頻控制及銑頭電機控制部分外,我們對整個機床電氣控制部分進(jìn)行了如下改造: 一是取消原發(fā)電機組,僅保留直流電機,采用英國歐陸380A的590全數(shù)字直流調(diào)速裝置驅(qū)動工作臺60KW直流電機。原發(fā)電機組噪音大,起動電流大,對電網(wǎng)容量要求高,且空載電流達(dá)38-40安,在工作間隔時間(調(diào)整、裝卸工件時間),這些電能被白白浪費。
改用新型數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)后,這個空載電流完全可以節(jié)省下來,且工作間隔時間越長,節(jié)電效果越明顯,另外加上交磁發(fā)電機能耗以及多臺電機能量傳遞損耗等,三項合計可平均每小時省電約12度。按兩班工作制、0.65元/度計,每年僅省電就達(dá)0.65元/度×12度×
16小時×24天×12月=3.6萬元。同時也改善了工作環(huán)境,減低了噪聲。
二是采用先進(jìn)可靠的歐姆龍PLC檢測各按鈕、限位開關(guān)等信號,按照程序去控制各接觸器及相關(guān)執(zhí)行元件,有效地避免了故障點,提高了機床電氣自動化程度,大大降低了機床的故障率和維修費用。
三是將原工作臺換向采用的機械推壓式改為無觸點的電磁感應(yīng)接近開關(guān)控制,使工作臺運行更加穩(wěn)定,更加安全可靠,并且接近開關(guān)更加經(jīng)久耐用。
四是更換懸掛箱、電控柜及控制電纜,達(dá)到方便實用、運行可靠、無故障,提高效率的目的。